西北油田:“回炉再造”盘活存量油井资源

2019-05-28 15:00:47来源:海外网
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4月3日, 西北油田采油三厂S105-5H井场一片沸腾。这口因油层出砂带病生产四年的低产井通过精密滤砂管防砂工艺治理,低效变高产,原油日产由6吨上升到31吨。

这是采油三厂对老井进行“回炉再造”盘活存量油井资源的一个缩影。

该厂所管理的塔河8区、11区、10区南、托甫台区历经多年开发,率先进入依靠老井稳产阶段。自2018年以来,该厂认真贯彻落实分公司“塔河稳产加大力度”的战略部署,积极通过认识创新和技术创新做足老井资源挖潜的文章,既启动了整体资源,又大幅降低了投资成本。去年,该厂累计完成原油产量132万吨,吨油完全成本较计划降低28.2元,实现利润5.28亿元,油田自然递减率创历史新低。今年1至4月份,累计完成原油产量39余万吨,自然递减率和成本投入继续呈下降态势。

新工艺穿起黑色珍珠

“我厂现有500多口油井,160多口注水井,存量资产巨大。只要深化地质认识,积极改进工艺技术,盘活存量资产,也能实现油田的持续稳产。”谈起稳产模式的转变,该厂厂长深有体会地说。

该厂管理的四个区块去年全部实现盈利,荣获中国石化区块突出贡献奖,就是依靠老井进行资源整体挖潜的结果。

“与我国大部分陆相油田不同,塔河油田油藏以缝洞形式赋存,像无数个大大小小的黑色珍珠散布地下。这些黑色珍珠只有串联成片才能有效启动整体油气储量。”基于这种认识,自去年初,该厂开始探索仿压裂注水技术和仿底水注水技术。

所谓仿压裂技术就是改进常规注水工艺,大幅提高注水压力和排量,从而打通油藏间的壁垒,启动井周未动用储量。

去年2月份,该厂率先在TK829井试验仿压裂注水。TK829井经过多轮次常规注水后,进入低产低效通道。该井周边储集体丰富,低效原因在于油藏间的壁垒没有打通。为达到油藏造缝目的,该厂通过实施超高压注水,顺利沟通远端储集体,油井日产量由5吨增加到30吨。随后,该厂又在TP234X、TH10276、T753CH等井进行了高压注水造缝试验均取得成功。

塔河油田油藏底水发育,油井生产过程中底水上返,行成优势通道,屏蔽了弱势储集体的油流通道。为解决这一问题,该厂首创仿底水注水技术,即通过高压注水击穿原底水体实现底水再造,以释放弱势储集体生产能量。

TH10225井是一口注水失效停产井。技术人员通过地震三维资料精细分析,发现该井深部油藏储量仍然丰富,停产原因是该井底水发育、压力高,常规注水无法穿越启动深部油气储量。该厂积极攻关,通过提升注水压力打通底部水层,重构油藏底水,启动了油井更大范围内的油气储量。TH10225井实施后,日产油量由0.5吨上升到12吨,生产能力恢复,累计增加可采储量0.8万吨。

2018年以来,该厂根据油藏条件变化,通过实施仿压裂注水、仿底水注水、定量化注水、非对称注水等新型注水方法,使注水符合率达97.4%,累计增油30余万吨。

高弹“压、堵、提”合奏交响曲

2018年12月1日,该厂在S109CH井进行次级断裂层酸化压裂获高产,截至目前已累计增油2000多吨。

S109CH井是该厂从纵向上深入挖掘老井资源潜力的缩影。“油井纵向上分布有奥陶系、石炭系,包括主断裂层和多个次级断裂层。当主力生产层能量逐渐衰减后,可以通过‘压、堵、提’充分挖掘次级生产层系潜力。”该厂总工程师李军说。

基于断溶体油藏整个断裂系统既是油气运移通道,又是储集空间的特性,该厂积极开展压改次断裂层工作,取得显著效果。TK838井在奥陶系生产层高含水后,通过压裂、补孔改造启动了上覆地层石炭系的生产能量,日产油量由0.3吨上升到32吨。

油井经过多轮次注水开采后,会形成优势通道,剩余油被水道分割,导致一些次级油层无法生产。为充分释放井筒资源潜力,该厂根据井间水道连通性,通过大泵提液降势打破屏蔽压差,动用剩余油。 塔河托甫台区,通过大泵提液实现井组均衡生产,释放油井资源潜力,使5口日产30吨以上高产井稳产期持续延长,累计减少产量损失4000余吨。

对一些因高含水失去生产能力的井,该厂实施“堵”的策略,挖掘老井资源潜力。去年8月中旬,该厂在TP261H井创新应用井温找漏法精准找到套管漏点,实施卡封堵水作业后,该井日产原油30吨,而此前该井含水100%,产油量为零。

注水注气“梅开两朵”

“注水是油田的吃饭工程,是油田稳产的基石。但长期注水开发后效果逐渐变差,如果没有新的手段加以配合,老油井产量下滑态势难以扭转。”谈起老井挖潜,该厂开发研究所副所长蒋林感慨道。

TH10301CH是个典型水窜井组,经过多轮次注水无效。该厂技术人员通过深化油藏地质认识,精细刻画出井间多条未动用流线,随后对该井组实施了气水协同注入开采技术,一举扭转了该井组低产低效生产模式,日产油能力提高了两倍,由8吨上升至35吨,实现了低产变高产。

2018年,该厂在做强注水的同时,通过创新段塞式注气、三变式注气、气水协同注气等注气技术,使老井产量稳中有升,累计增产19万吨。

2019年初,该厂原油产量曾出现下滑态势,该厂通过实施“做优注水、提升注气、做强措施”老区挖潜战略,原油日产量从3300吨上升到3380多吨。

“通过盘活存量资产的方式稳产,没有大幅增加新井投入,资产折旧费得以控制,效益的蛋糕自然越做越大。”该厂总会计师解洪勇坦言。(张开拓 马京林 刘亚雄)


责编:纪爱玲

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