西北油田:精准施策延长老气田全生命周期

2019-11-29 15:10:34来源:海外网
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11月10日,YD1-2H井经过酸化、气举后正式投产,日产天然气3万立方米、原油30吨。

“这口井的成功建产,是我厂在雅东5号构造滚动勘探取得的又一次突破。”西北油田雅克拉采气厂总地质师陈叔阳说。”该井的成功突破,对落实储层构造、评价储层气水关系和增储上产都具有重要意义。”

近年来,该厂面对老气田剩余经济可采储量不足、区块稳产压力骤增等不利局面,精细油藏描述,深化一井一策,全力打好效益开发攻坚战。今年前10个月,累计生产天然气7.44亿立方米、原油18.35万吨,自然递减率控制在10%以内,油气产量实现硬稳定。

精准识别,滚动扩边拓资源

YD1井是部署在雅东5号构造的第一口探井,主探层系为侏罗系。2010年转产后,仅一个月便停止自喷。后改机抽生产,日产油1.3吨,因供液不足,低产低效,只能间开生产。

据该厂开发研究所所长何云峰介绍, 2017年,他们通过老井复查、精细研究,认为该井所处的白垩系层段地质潜力较大。然后结合地震资料,利用录井复查、岩心复查、测井复查、构造复查、成藏再认识、开发井对比等“六位一体”油藏识别技术,先后经过3轮研究论证, YD1井经过改层措施作业,日产天然气8万立方米、原油46吨,在白垩系获得重大油气突破。

YD1井突破后,部署的YD1-1H井再获日产天然气3.5万立方米、原油63吨的高产油气流,进一步落实了该构造的含油气面积,新增天然气经济可采储量6.5亿立方米、原油72.1万吨。今年部署在该构造的开发评价井YD1-2H井再获突破,进一步明确了下一步挖潜方向。

近3年来,该厂持续深化滚动勘探,成功实现主力气田雅克拉北扩、东扩、外围突破,累计新增含油气面积17.8平方公里、天然气地质储量34.3亿立方米、原油地质储量125.5万吨,为老气田持续稳产奠定了资源基础。

精雕细刻,挖掘剩余油气潜力

7月31日,YK24井实施转层措施后成功复产,日产天然气6.3万立方米、凝析油12吨。“这标志着气井见水时间定量预测技术取得突破性进展。”陈叔阳说。

近年来,该厂采用自主创新的旋回结构小层对比法,将地层解剖成“千层饼”,由上中下3层细分为6小层,再由6小层细化为16个层位。然后,针对每一个小层进行精细开发,持续均衡水侵调控,确保边水沿每一小层均衡推进,提高油气采收率,挖掘剩余油气潜力。

YK24井因中气层高含水停喷,于去年9月关井。因受水侵精准预测技术限制,一直无法复产。今年,技术人员深入开展水侵规律研究,综合气藏工程、宏观类比、数值模拟等多种方法,首次实现气井见水时间预测由定性向定量转变,精准描述出了水侵路径和见水时间。最终,该井成功复产。

3年来,该厂通过细分层系和均衡水侵控制,新增经济可采天然气储量5.6亿立方米、原油储量8.9万吨,排查出23口井的83个潜力点,日增产天然气48万立方米、原油96吨,油气采收率提高15.8%。

精细管理,延长气井生命期

YK32井是一口凝析气井,现日产油3.4吨、天然气2万立方米。今年初,该井因见地层水,井口压力下降,回压相对较高,产量持续走低,面临停产关井风险。

“通过改低压流程优化运行,这口井回压由7.2兆帕降到2.8兆帕,起到了产量上升、生产周期延长的双重效果。”何云峰说。

该厂技术人员根据压力、产量、含水率、氯根等指标,将气井分为高产井、风险井、见水井、低压井等四类,并区分不同情况分类分级施策。针对地层压力下降、低压气无法进站的难题,他们组织多功能阀组工艺、低压流程改造立项攻关,实现技术突破,使低压气井自喷生产周期延长1到3年。

他们还针对不同井及同一口井的不同生产阶段,分别采取少动慢控、提前预判调整、及时调控、持续优化、工艺改造等措施,对症下药,一井一策,延长气井全生命周期,实现凝析气藏的高效开发。

目前,该厂自喷期10年以上的“长寿井”达9口,占总井数的37.5%、总产量的57.5%,成为老气田持续稳产的“定海神针”。(连鑫龙 李有金 袁锦亮)


责编:纪爱玲

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